直條米粉是我國米製品(pǐn)產(chǎn)品的一個主要品種,深得民眾喜愛(ài),但由於生產工藝複雜,繁鎖,又以(yǐ)小(xiǎo)企業或家庭作坊的方(fāng)式生產為主,製約了發展,仍處於勞動密集狀態。近年有大企業采(cǎi)用了新型生產設備,特別在連續攪拌、擠絲機出條,連(lián)續(xù)老化、複蒸、梳粉等勞動密集工位處采用了新的設備,促使生產設備實現了機械化、連續化,自動化的米粉生(shēng)產(chǎn)線規(guī)模,實現了直條米粉生產設備的大突(tū)破。隨著生產線的出現,直條米粉行業將(jiāng)進入一個新的發展時期,同時帶來設備改革的新高潮,在直條米粉生產設備的改革中筆者認為需抓住以下要點。
一(yī)、減小勞動力,提高生產(chǎn)率。
直(zhí)條(tiáo)米粉生產中連續攪拌機的使用(yòng)讓人(rén)工喂(wèi)料成為曆史,各種物料的搭配比例及含水(shuǐ)量(liàng)的調配可隨時調整;擠絲(sī)機的出絲模板采用長方形,出絲口長(zhǎng)度大,粉條冷卻容易,不再需用人手把粉條放到車(chē)子上(shàng),也(yě)不需為粉條均勻掛在掛杆上再費(fèi)人力;老化(huà)機、幹燥機采(cǎi)用鏈(liàn)條式輸送機(jī),粉條輸送移動不需(xū)要車子,更(gèng)不需(xū)要用人推或(huò)搬;橋式蒸(zhēng)粉機代替蒸櫃,不再需要人手去推或搬粉條,蒸櫃(guì)帶壓運行的安全隱患徹底消除了;機械式梳(shū)粉機的出現,完全代替了人的勞作,不(bú)再需要人(rén)手對粉條進行搓、揉、梳等作業。但在解決粉條並(bìng)條及包裝還耗費著大量的人力,由於(yú)粉條未能達百分百分離,仍需人手把餘下的並條粉挑(tiāo)揀出來,由於幹燥形成末端段存有的(de)微小彎曲,影響了包裝機的使用,還要對梳粉機,幹燥機需要進行更深入的研究。
擠絲機出粉速度不均勻形成粉條吊(diào)掛後末端不整(zhěng)齊(qí),在(zài)梳粉時,一端粉條已離開了梳子,另一端會因並(bìng)條粉把粉條從掛杆上扯下來,影響了成品率,從而降低了勞動生產率。
二、產品的吐漿率
很多(duō)直條米粉企業都把產品(pǐn)的吐漿率定在8%以下,實際上大部份產品(pǐn)的(de)都超出,有些還(hái)達到15%。也有人認定直條米粉的糊湯是直條米粉的特(tè)色。粉條的吐漿率(lǜ)反映(yìng)出產品的糊(hú)化與老(lǎo)化的程度。
直條米粉都采(cǎi)用自熟工藝,進入自熟機時物料(liào)的含水成為影響糊化的關鍵因素。
連續攪拌機的出現使(shǐ)生產(chǎn)過程向連續化邁進一大(dà)步,是(shì)一項突破,但現用的攪拌混合(hé)的方式(shì)存有缺陷,影響(xiǎng)澱粉的糊化。主要是進入攪拌機的玉米澱粉與大(dà)米粉(fěn)的含(hán)水相差15個百分點以上,同時進入連續攪拌機混(hún)合難以保(bǎo)證玉米澱粉吸收到足夠的水分,也就無法保證能與玉米澱粉充分糊化(huà),最終影響產品的吐漿率。如(rú)把攪拌方式(shì)改為先讓玉米澱粉與水接觸,增加水浸潤到玉米澱粉(fěn)分子裏的時間,並把含水提高到與大米粉的含水相近時再進入連續攪拌機混合,這樣的效果比直接添加的方式(shì)好,更能讓大米澱粉和玉澱(diàn)粉都(dōu)充分糊(hú)化(huà),降(jiàng)低(dī)產品的吐(tǔ)漿率。
含水量對(duì)澱粉糊化(huà)影響很大,有些資料(liào)提到,含水30%以下的澱粉無法達到(dào)完(wán)全(quán)糊化,現有工藝進入自熟機物料的含水約33%左右,需研究適應更高含(hán)水量的自熟(shú)機。複蒸(zhēng)。複蒸(zhēng)能提高粉條的糊化度,使粉條表(biǎo)麵更光滑靚麗。但複蒸容易(yì)形成並條,增加梳粉的難度,在設定複(fù)蒸參數時有的取75℃,2.5分鍾,也有的采用90℃,1.5分鍾等,采取加熱時間短(duǎn)或稍低的加熱(rè)溫度,沒(méi)讓粉條溫度升得過高,都是考慮都複蒸容易做成並(bìng)條。在新設計中需對(duì)自熟機及自熟的工藝進入深入的探索研究,使其做到既能提高粉(fěn)條(tiáo)的糊化度(dù),又(yòu)不因粘性影響設備運行,也不會因此而增加產品的並條率,同時還要向大(dà)型化發展,滿足(zú)發展生產的(de)需要。
研究提高梳粉(fěn)機的性能,適應對(duì)加(jiā)深(shēn)複蒸(zhēng)度後的粉條的梳離(lí)能力。

